【看點】很多軟包廠的管理人員和生產(chǎn)操作人員都會認為印刷機生產(chǎn)效率差距大主要是因為自己設(shè)備差,做的快的是因為設(shè)備好。其實,1張試機成功,減少試機次數(shù)才能徹底地提高生產(chǎn)效率。調(diào)機次數(shù)太多的影響太大了,減少調(diào)試次數(shù)才是縮短印刷機換單時間的核心。有行業(yè)高手支招他在提升印刷機效率上其實就靠一張調(diào)機異常登記表單!每周統(tǒng)計分析一次,然后逐個進行解決。
印刷機生產(chǎn)效率行業(yè)內(nèi)差距非常大,比如換單速度月平均在6-7分鐘的企業(yè)有不少,但是大部分企業(yè)換單時間都在月平均30分鐘左右。這么一來,僅僅一個單子就有25分鐘的差距。很多工廠的管理人員和生產(chǎn)操作人員都會認為效率差距大主要是因為自己設(shè)備差,做的快的是因為設(shè)備好。這都是一些推脫之詞,實際是沒有找出自己真正出現(xiàn)的問題。要實現(xiàn)快速換單,就必須做到1張試機成功,減少試機次數(shù)才能徹底地提高生產(chǎn)效率。
為什么說減少調(diào)試次數(shù)才是縮短印刷機換單時間的核心?
首先,印前準(zhǔn)備都是可以通過流程進行改進的,比如印刷版?zhèn)涞接∷C臺上,可以安排人員提前做,就可以避免印刷機人員去拿印刷版,或是印刷版翹版可以使用樹脂膠進行封版,印刷版就不會翹了。所以印前準(zhǔn)備是可以通過方法進行改進的。而調(diào)機次數(shù)并不是那么好解決的,涉及面廣。
調(diào)機次數(shù)太多的影響太大了
在工廠經(jīng)?梢钥吹接∷C長在不停地調(diào)試,就是不見印刷機開機。安裝印刷版和油墨基本上在5分鐘可以搞定,大致有10-20分鐘機長在調(diào)試,所以總是看見印刷機長忙個不停。天天都是如此忙,效率始終上不去。這就是因為調(diào)機次數(shù)太多。
常規(guī)調(diào)試一次需要3分鐘左右,也就是每增加一次就是3分鐘,如果調(diào)試操作5次,就必須增加一次擦版動作,那么這么一次換單,按照印刷版和更換油墨需要5分鐘,調(diào)試5次需要15分鐘,擦一次印刷版5分鐘,如果不擦版就準(zhǔn)備多損壞幾張紙板,因為有產(chǎn)品有色差,色差投訴也是這么形成的,也就是這一次換單最少需要25分鐘。從這么看就非常清楚浪費時間在哪兒里了。
一張試機異常登記表的作用超出想象
很多企業(yè)都知道問題所在,問題就是出在沒有使用表格進行詳細的統(tǒng)計和分析,從而導(dǎo)致現(xiàn)場問題重復(fù)發(fā)生。多年后還是一樣,隨著設(shè)備保養(yǎng)不當(dāng),效率就開始慢慢下降,下降到老板不得不去更換印刷機。下面推薦一個筆者很早以前使用的表單以借鑒:
將每天調(diào)試的事項按照實際的填寫,每周統(tǒng)計分析一次,然后逐個進行解決。這樣長此以往就能提升印刷機生產(chǎn)效率,還能保證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性,以及大幅降低印刷人員的勞動強度。